1.定期保养
液压单元:适时向油箱内加入液压油,使油箱内油量不少于80升;油箱内液压油每1年更新一次,液压油应选用N32耐磨液压油;油泵出油压力要经常检查是否处于设定压力(6MPa),如有变化须进行调整;油箱上回油滤油器中的过滤芯每1年清洁一次,如果滤芯失效则必须更换;油箱上的空气过滤器每1年清洁一次。数控平面钻床
冷却单元:适时向水箱内补充冷却液,使冷却液容量保持200升左右。水溶性冷却液混合比根据所购原液的使用说明确定。(尽量选用防锈性好的冷却液)
润滑部位:各润滑部位均有油杯。
2.数控平面钻床 机床常见故障及排除方法
序号 |
常见故障 |
可能原因 |
排除方法 |
1 |
管接头渗油 |
①接头螺母松动 |
用扳手拧紧接头螺母 |
②密封圈损坏 |
更换同型号的新密封圈 |
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2 |
液压胶管渗油 |
胶管磨损 |
更换胶管 |
3 |
液压胶管扣压接头处渗油 |
扣压接头处松动 |
更换胶管或扣压新接头 |
4 |
液压站电机噪声大 |
①电机轴与泵轴同轴度 出现偏差 |
调整两轴同轴度 |
②电机连接螺栓或泵连接螺栓松动 |
拧紧连接螺栓 |
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5 |
电磁阀噪音大 |
①阀体与阀芯长期磨损以至间隙加大 |
更换电磁阀 |
②电磁线圈磁力弱 |
更换电磁阀线圈 |
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6 |
系统压力低 |
①管路中有杂物阻塞管路 |
清除杂物 |
②油液粘度大吸油不充分 |
更新液压油 |
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③溢流阀阀口被杂物垫起,系统泄漏 |
拆下溢流阀,清除掉杂物,然后重装 |
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7 |
油泵过热 |
①轴承损坏 |
更换油泵轴承 |
②溢流阀持续溢流 |
调整溢流阀压力,消除溢流状态 |
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8 |
液压油过热 |
溢流阀持续溢流 |
调整溢流阀压力,消除溢流状态 |
9 |
动力头主轴不能向下运动 |
①控制电磁阀损坏 |
更换电磁阀 |
②控制电磁阀阀芯卡住 |
拆下阀芯用煤油清洗重装 |
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③主轴花键与花键套卡住 |
请供应商派人修理 |
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10 |
钻头磨损太快 |
转速或进给速度选择不合适 |
选择合适的转速或进给速度 |
11 |
夹紧缸或锁紧缸不能正常动作 |
①控制电磁阀线圈损坏 |
更换线圈 |
②电磁阀阀芯被杂物卡住 |
拆下阀芯用煤油清洗,然后重装 |
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③油缸活塞被杂物卡住 |
拆下油缸,清除杂物,然后重装 |
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④脚踏开关失灵 |
检修脚踏开关 |
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⑤控制电磁阀线头松动或断线 |
紧固压线螺钉或重新接线 |
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12 |
动力头振动,钻头偏摆大 |
钻头两切削刃不对称或横刃太宽 |
重新刃磨钻头 |
13 |
孔距误差大 |
①伺服电机轴处胀套联轴器松动 |
拧紧胀套压紧螺钉,重新调整数控参数 |
②传动丝杠反向间隙增大 |
调整两端锁紧螺母,消除反向间隙 |
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③数控参数出现偏差 |
重新设置参数 |
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14 |
接下“自动”按钮程序不运行 |
①动力头主轴未回上位 |
旋转一下“主轴复位”旋钮使主轴回上位 |
②工件未夹紧 |
踩下脚踏开关夹紧工件 |
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③“紧急停止”按钮被按下 |
松开“紧急停止”按钮 |
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④工作台未在工作位置,定位销未插入定位孔内 |
将工作台推到工作位置并插入定位销 |
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⑤定位销处感应开关不亮 |
重新调整感应开关位置并锁紧,如感应开关损坏则应更换感应开关 |
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⑥变频器报警 |
解除变频器报警 |
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⑦“自动/手动”旋钮位置不对 |
将“自动/手动”旋钮旋到“自动”一侧 |
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⑧按钮本身或连接线出现故障 |
检查按钮或连接线 |
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⑨未回参考点 |
按一下“回参考点”按钮回参考点至“原点建立”指示灯亮 |
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15 |
调速阀不能调速 |
①调速阀中单向阀出口被油液中杂物垫起,不起作用 |
拆下调速阀,清除杂物,重装 |
②调速阀损坏 |
更换 |
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16 |
钻孔位置至定位面尺寸偏差大 |
①相应区位工作原点参数出现偏差 |
重新调整所在工位原点参数值 |
②未回参考点 |
重新回参考点,然后再正常工作 |
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③伺服电机轴处胀紧套联轴器松动 |
拧紧胀套压紧螺钉,重新调整数控参数 |
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④工件没有靠紧夹紧油缸定位面 |
将工件靠紧夹紧油缸定位面然后重新夹紧 |
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17 |
冷却液流量变小 |
①冷却液容箱内液面低 |
补充冷却液 |
②冷却液管路中有杂物阻塞 |
清除管路中杂物 |
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18 |
踏下脚踏开关,夹紧油缸无动作 |
①脚踏开关使灵活线头松动、断开 |
调整脚踏开关使其正常,重新接上线 |
②定位销处感应开关部有碎铁屑,开关一直灯亮 |
清除掉碎铁屑,感应开关头部灯灭 |
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③感应开关头部损坏,一直保持灯亮 |
更换感应开关 |
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19 |
钻孔过程中工进消失 |
①调速阀不能调速 |
参考以上 |
②控制阀的阀芯卡住 |
拆下阀芯用煤油清洗重装 |
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③控制阀接线头松动 |
重新拧紧 |
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20 |
动力头主轴进给速度变慢且不可调 |
花键主轴与花键套卡住 |
请供应商派人修理 |
如果系统出现的故障按以上方法操作仍然不能够排除,或者系统出现的故障在本说明书中未曾列出,请与本公司联系.
重庆金多利科技有限公司为客户供应从焊接、切割、除尘及相关辅件等全流程的产品,公司配备一支经验丰富的技术团队,为客户提供 数控平面钻床 ,钻孔设备,钻床,平面钻, 数控钻床 及 其他焊割设备产品的售前售中售后技术支持与维修服务。若有疑问请随时咨询我们!